鄭旭:與設備為伍,20年的潛心修煉
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對于企業來說,廠房里一臺臺生產設備就是源源不斷創造價值的“寶貝疙瘩”。設備運轉情況直接關系到企業對產品成本、質量的控制能力,以及在供貨速度、數量等方面是否具備市場競爭力,更關系到一線工人能否在崗位上順利工作。在廣州萬寶集團壓縮機有限公司制造部,設備維修線長鄭旭的工作,就是呵護這些“寶貝疙瘩”,當《電器》雜志為“加西貝拉杯尋找中國家電業工匠精神大型主題活動”派出采訪小組在各大企業四處尋訪的時候,記者見到了鄭旭。
1996年,剛進入公司的鄭旭,好學、上進,成了廠里老師傅眼中傳授手藝的好苗子。鄭旭很刻苦、肯鉆研,那個年代,設備維修應用最多的焊接技術很快成了鄭旭的拿手絕活兒?!澳X子活,能想出各種辦法。”一次偶然應急處理設備故障后,鄭旭得到了這樣的評價。那時,維修人員處理得最多的是M6-M8的固定螺釘斷在設備內部(沉孔)的問題,大家想了很多辦法,卻怎么也拆不出來。緊急情況下,鄭旭想出了個很巧妙的辦法??在斷在孔內的螺釘上堆焊堆高,再焊接螺絲,最后擰出螺釘。問題迎刃而解,設備迅速恢復正常生產。
時代變遷,公司發展,鄭旭很快意識到,單一的維修焊接技術已經無法適應新局面,想要從事設備維修工作必需掌握系統專業的工控電器知識。2005年開始,鄭旭切入“充電”模式??從有代表性的三菱PLC學習入手,參加了華南理工大學的學習班,掌握了三菱PLC相關課程;結合實際工作逐步學習了解歐姆龍、西門子等PLC相關知識。學以致用,當時,正好趕上總裝1線焊涂壓縮機焊縫的焊接泄漏率一直居高不下,鄭旭琢磨了一番,發現機臺設計時沒有收弧控制功能是主要的原因。他馬上對三臺焊機PLC程序進行修改調試,增加收弧控制功能,使焊接泄漏率下降了2%,當年就產生經濟效益約30萬元,此后每年可產生約3萬元的經濟效益。從那以后,鄭旭的學習熱情更高了。2011年,他參加了中南大學的“機械電子工程”專業網絡學習,再次拓寬知識面?!肮竞苤С治覍W習進步,我是‘萬寶’大學培養出來的。”鄭旭說。
時間一晃過去了20載,鄭旭在自己的崗位上做出了成績,公司領導放心地把制造部400臺/套、價值上億元的設備托付給他。鄭旭感到身上的壓力更大了,他說:“設備越來越多,越來越先進,不跟上不行啊!”
跟著鄭旭在車間對設備進行日常巡檢的時候,《電器》記者看到不少機械手。顯然,在萬寶,智能制造規劃布局已見成效。提到這些高級設備,鄭旭來了精神。他介紹說:“公司目前主要有四種機器人,包括焊接機器人、兩種搬送機器人、彎管機器人。這些設備的維護保養、程序設定、故障排除等工作,是我們以前從未接觸過的?!币淮?,焊涂線一個焊接OTC機器人出現故障,常數文件丟失,開機無法進入系統。鄭旭硬著頭皮連續兩天守在設備旁,一邊電話咨詢廠家一邊查閱資料,終于,故障排除,機器人恢復正常運轉。
鄭旭珍惜廠里的每一臺設備,為了保證設備正常運轉,他幾乎是隨叫隨到。鄭旭還主動“出擊”,通過對生產過程的仔細觀察,提前發現問題,并想辦法解決。例如,對生產線關鍵瓶頸工序進行攻關,優化裝配線瓶頸工序機芯入殼機等設備節拍,有效提高了線平衡率,使得生產更加順暢;理順生產環節,精減工人工作崗位。鄭旭甚至自己設計組裝一些實用型設備,降低工人勞動強度、提高生產效率。
成了團隊負責人的鄭旭意識到,團隊專業素質整體提升和規范化操作管理非常重要。鄭旭說:“公司的生產自動化程度將越來越高,需要將整個維修團隊培養起來,加大力度對維修工進行機器人與自動化方面知識的培訓,著力培養高技能維修人才?!?/p>
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